yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
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問題描述 松下的伺服電機,在執(zhí)行長距離移動定位時,幾臺晃動不明顯。在執(zhí)行短距離移動定位時,幾臺晃動非常劇烈。是用私服電機帶動絲杠,X,Y手臂。 各位大神幫幫忙啊,解救小弟 |
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現(xiàn)實記
級別: 探索解密
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樓主是臺灣還是香港的呀,,看不懂你的字,,1樓的說對了,你調(diào)一下加減速時間,,, |
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yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
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把加減速時間設長,會使整體速度變慢。有什麼辦法能在不影響整體速度的情況下,改善 |
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yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
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問題補充下短距離指的是18MM。用的是極限速度,加速時間1MS減速時間1.5MS. |
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yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網(wǎng)絡英雄
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剛性調(diào)了沒有 |
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農(nóng)夫
級別: 工控俠客
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你的伺服多大呀,三菱3·5KW以下加速減速時間為0都是沒有問題的。如果要求不高調(diào)加速減速時間了。要求高的話手動調(diào)整增欲參數(shù) 樓主留言:增益參數(shù)怎麼調(diào)整 |
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yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
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750W伺服電機,做的是仿日本的自動ic燒錄機。調(diào)剛性沒用。增加加減速時間會把動作時間加長。要求速度越快越好,現(xiàn)在動作時間就感覺有點長,所以增加加減速時間不能達到動作要求。不可取 |
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