99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

sunupsunset
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 114 點
下載積分: 531 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-05-10
最后登錄: 2012-08-01
查看sunupsunset的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-15 12:01
我用歐姆龍伺服電機帶動絲杠運動,以60mm/s的速度運行時,到終點時總是超過給定值0.3mm左右,然后在調回來。但是以其它速度運行時就不會出現這種情況,請問這是什么原因造成的?
十年磨一劍
sunupsunset
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 114 點
下載積分: 531 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-05-10
最后登錄: 2012-08-01
查看sunupsunset的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-15 14:43
我這個不是用PLC控制的,是自己做的運動控制卡,算法是自己編的,用ARM實現的,要實現位置的精確控制。電機的運行有加速、勻速、和減速過程?斓浇K點時先減速,到終點時,當位置偏差小于0.005MM時,給定輸出的控制信號為零,也就是不給電機速度了,理論上應該停下,但是它卻不能停下。只有以60MM/S的速度運行時會出現位置定位不準(比如要求到100MM時停止,但是它卻沖過100MM,到達100.3MM,然后再回調到100MM),以61或者59MM/S的速度運行時就不會出現這種情況,現在不知道什么原因。調了2天了,還是找不到解決方案。希望各位高手指點!
十年磨一劍

主站蜘蛛池模板: 国产精品你懂的在线播放调教| 色片免费| 亚洲欧美自拍视频| 日本特黄绿像大片免费看| 成年女人毛片免费视频| 国内一级一级毛片a免费| 国产精品国产国产aⅴ| 最新精品视频在线观看| 国产精品情侣久久婷婷文字| 欧美大片va欧美在线播放 | 欧美日韩一日韩一线不卡| 久草色视频| 91在线短视频| 大陆精品偷拍视频在线播放 | 看片网站在线| 韩国日本一级片| 国产99视频精品免费视频7| 日日噜噜夜夜狠狠久久丁香七| 中文字幕 亚洲精品 第1页| 九月婷婷综合婷婷| 久操视频网站| 日本二级黄色片| 日韩中文字幕在线| 亚洲三级色| 在线观看免费视频国产| 国产一级做a爱片久久毛片a| 国产精品无码2021在线观看| 狠狠色丁婷婷综合久久| 黄色三级视频在线| 黄色理论视频| 国产精品亚洲专区在线播放| 久久久久久国产精品免费| 欧美成人手机在线| 欧美二级在线观看免费| 欧美日韩亚洲精品国产色| 一区二区三区欧美| 最新亚洲精品国自产在线| 91视频免费网站| 91丨国产| 亚洲一区二区影院| 亚洲美女精品|