我真的不會啊
級別: 探索解密
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我這邊用工資對象控制兩臺匯川伺服,手動jog回原都沒有問題,但是絕對定位的時候,速度不是很快,然后組態和程序里面加了速度都沒有作用,還很頻繁的報警目標范圍錯誤 |
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最好的控制
級別: 家園常客
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西門子帶匯川伺服沒用過,不清楚什么原因,但是你可以問下匯川和西門子的技術支持,先問匯川的 V90的話你也是工藝軸控制嗎?這個不是111報文用284控制方便些? 但是不管那種控制,你用增量編碼器回原功能,都是檢測上升沿或下降沿停止的,你看下回原說明自己設置好就行。 |
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sjbandmm
級別: 略有小成
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據說s7-1200用報文3控制伺服電機容易出現這個問題,因該是控制周期太長造成的;盡量用105報文,1200沒用過總線工藝軸,不太清楚,1500沒有遇到這個問題。 |
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我真的不會啊
級別: 探索解密
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v90都是111報文,就兩個軸原點會跑,有兩個原點,一個會偏移一些,一個不會,工藝軸有4個軸,111報文10個軸,工藝軸4個軸是不是帶不起來 |
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最好的控制
級別: 家園常客
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圖片:
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圖片:
![]() 1200的確有連接數限制,但是不像1500那樣明確告訴你什么類型軸耗費多少資源。但是看官方文本是8路閉環控制,你這工藝對象的是四路,在范圍內。你這10個111報文的不算,因為是用的sina_pos計算是放在驅動器的。只看是否超出16個profinet io設備? 按道理你這V90伺服的程序應該都是一樣,如果硬件沒問題,可能是超出設備限制導致的? |
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eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
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去西門子官方論壇去問問,1200實際能跑幾個工藝軸,那邊有經驗的大神會給出答案,理論上是多少,實際上少得多。 |
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